随着全公司车间整顿的进一步推行,电机车间也加入到整顿的大潮中。
认真回顾,我们不得不面对残酷的现实,暂时撇开“里子”不谈,单单是“表面功夫”就做的十分不到位。从今年5s评比竞赛开始,电机车间始终排在三大辅助车间(转子车间、注塑车间、电机车间)最后一名,且得分低于90分,不但对车间员工的士气是一种打击,还造成了车间的经济损失。为了给员工一个良好的工作环境,并给客户好的第一印象,车间带领员工开展了长期的5s整顿,先对主通道的地标线重新进行规划,对标识不明确、标识存在问题的位置重新合理规划。在规划过程中,车间工人也根据实际生产需要,积极提出自己的意见和建议,使整改更加有效、切合生产。虽然最近几次检查还是会被拍很多照片,但是只要有整改的决心,相信我们一定可以越来越好。
5s要搞上去,质量产量更是生产的命根。车间目前日产量在4500台左右,其中90%以上的产量出自自动流水线,95%以上的质量问题也是出自于此。“功臣”是机器,“罪人”也是机器。为保证机器正常运行,在公司领导的大力支持下,配备大量机器设备配件,保证达到“有病有药医,无病能防身”的状态。并且开始推行线圈下挡圈计划,在试用了83系列线圈后,在手工下线和机器下线都开始试用下挡圈,对于避免引出线碰伤、下端漆皮破损都有显著效果。
没有压力就没有动力,为了提升各条流水线的产量和质量,车间在每条流水线的检验台后面设立了现场看板,对三大生产关键指标(人均日产量、一次下线合格率、计划完成率)进行统计并拟定了电机车间评比方案,现已进行到第二周的评比,第一周b线以97.8的高分领先,获得200元的奖金和一面优秀班组的流动锦旗。
一屋不扫何以扫天下,如果连自身的工作环境和工作质量都处理不好的,还怎么往更高处攀登,整改非一朝一夕可以完善到位,希望车间的每个人都能加入到整改的队列中来,用心用力,以提升自我为目标,与车间共进。